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第879章 步枪产线全面调试,首支复产步枪下线(1 / 2)

当奉天钢厂那边第一炉合格枪械用合金钢钢坯还在散发着灼热的气息、等待装车发运时,新京造兵分厂那两条早已修复、优化完毕的步枪组装线,以及配套的五十多台枪械零件精加工机床,已经如同嗅到猎物的猎犬般,进入了亢奋的“战前”状态。车间里灯火通明,空气中弥漫着新鲜防锈油和期待的味道。家泉次郎亲自挂帅的“枪械产线全流程调试攻坚组”已经全员进驻,王师傅、刘师傅等老师傅自然是中坚力量,李小千等年轻骨干也摩拳擦掌。

“同志们,老师们傅,”家泉次郎站在组装线起点,声音在略显空旷的车间里回荡,“钢坯已经在路上了!咱们这边,是骡子是马,很快就要拉出来遛遛了!总部急等步枪,前线急等步枪!咱们的任务就一个:用咱们自己炼出来的钢,在这条鬼子留下的线上,造出咱们自己的、顶呱呱的步枪!”

他顿了顿,目光扫过那些擦拭一新、连螺丝都拧到标准扭矩的机床和传送带:“但是,别以为把钢坯往机床里一塞就能出好零件。咱们修复优化了设备,现在有了自己的钢,可鬼子的机床设计、刀具参数、工艺卡片,都是针对他们当时的钢材特性设定的。咱们的钢,成分、硬度、切削性能肯定有差异。这就是咱们调试阶段要攻克的核心——让‘日本胃’适应‘中国饭’!”

调试工作立刻紧锣密鼓地展开。第一步是“单机吃料”测试。第一批发到的钢坯被切割成适合各种机床加工的毛坯。在机匣加工区,一台修复好的专用铣床“咀嚼”着第一块国产合金钢机匣毛坯。

“进给速度放慢10%,试试看!”王师傅紧盯着旋转的铣刀和飞溅的铁屑,“听这声音,比切鬼子那种钢要‘艮’一点,硬度可能稍高,或者韧性不同。”

操作工调整参数,切削逐渐平稳。“王师傅,这样好像行了,表面光洁度还行。”

“先记下这个参数!多试几块,取个平均值!”王师傅对旁边的记录员说。李小千赶紧在本子上记下:“机匣铣削,国产1号合金钢,建议进给速度下调8%-12%,冷却液流量增加……”

在枪管加工区,问题更具体一些。深孔钻床在加工国产钢坯时,钻头的磨损速度似乎比预想的快。

“钻头材质可能也要跟着变。”负责枪管加工的老师傅(姓郑,枪管专家)检查着略微磨损的钻尖,“鬼子钻头是针对他们那种含硫偏高、易切削的钢设计的。咱们的钢更‘纯净’,也‘硬气’,得用更耐磨的钻头,或者调整钻头的几何角度。”

“咱们库里还有一批德国‘博世’的硬质合金钻头,精度高,应该更耐磨,就是数量不多。”何强(炼钢)这次也跟了过来,提供材料支持。

“先用上!同时,咱们得想办法自己研究更适合国产钢的刀具材料和热处理工艺!”家泉次郎拍板。

零件适配与工艺优化的讨论贯穿了整个调试过程。在扳机组、击发机构等精密小件的加工中,老师们傅们“手感”和经验发挥了巨大作用。

“这个击针簧的绕制,以前鬼子用那种钢丝,回弹力有个固定值。现在咱们的钢丝,感觉弹性模量有点不一样,绕出来的簧,自由长度和力值得重新测试调整。”一位原弹簧工老师傅拿着游标卡尺和简易测力计,仔细对比着。

“还有这个弹匣托弹簧,钢片厚度和咱们现在能轧出来的略有差异,冲压模具的间隙可能得微调,不然容易卡壳。”负责冲压的李师傅(冲压)也提出了自己的发现。

调试并非一帆风顺。一次在测试枪机闭锁突笋的铣削时,由于切削参数调整过于激进,导致一把昂贵的成型铣刀崩裂。还有一次在组装线模拟运行时,一个输送机构因为对新零件重量估计不足,发生了轻微卡滞。

“失败不怕!就怕不知道为啥失败!”每次遇到问题,家泉次郎都召集大家现场分析,“崩刀说明咱们对材料切削力的认识还不够,卡滞说明咱们对生产线动态负载考虑不全。把数据记下来,这就是咱们最宝贵的‘工艺数据库’!”

随着一块块钢坯变成一个个闪烁着金属光泽的合格零件,调试进入“全线联调”阶段。零件被小心翼翼地放置在组装线的传送带上,像等待检阅的士兵。王师傅、郑师傅等老师傅如同经验丰富的教官,站在关键工位,盯着机械手抓取零件、压装、铆接、检测……

“这个导气箍的安装,机械手压力要再调小一丝,别把螺纹压伤了!”

“保险扳手装上去以后,来回拨动试试,感觉涩不涩?有点涩?把结合面稍微再抛光一下!”

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